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      1. 基金會現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)在武鋼煤氣二混合站的應(yīng)用
        本站

        本文作者陳健生先生,武漢鋼鐵集團(tuán)公司計控公司設(shè)備經(jīng)理、高級工程師;張永清先生,工程師;袁慶平先生,高級工程師;肖漢發(fā)先生,工程師。
        關(guān)鍵詞:冶金 控制系統(tǒng) 基金會現(xiàn)場總線

        一 概要

        武鋼燃?xì)鈴S煤氣第二混合站把煉鐵廠生產(chǎn)的高爐煤氣(以下簡稱高煤)和焦化廠生產(chǎn)的焦?fàn)t煤氣(以下簡稱焦煤)按用戶對熱值的要求進(jìn)行配比混和,然后向大型、軋板、高線等十幾個用戶提供壓力、熱值穩(wěn)定的混合煤氣。由于以前生產(chǎn)控制工藝本身存在缺陷,自混合站投運以來的十幾年間均無法實現(xiàn)系統(tǒng)的全自動跟蹤調(diào)節(jié)。在武鋼“二吹二”的系統(tǒng)工程中,由武鋼計控公司自主設(shè)計、設(shè)備選型、編程調(diào)試以及施工的“二混”項目,選用了冶金自動化研究院提供的美國Smar公司生產(chǎn)的基金會現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)System302,同時采用目前國內(nèi)所獨有的兩閥控制方案實現(xiàn)了系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)與控制。自投運以來系統(tǒng)運行穩(wěn)定、調(diào)節(jié)品質(zhì)較好。

        二 系統(tǒng)控制方案的由來

        圖1是改造前,二混的生產(chǎn)工藝流程以及控制原理示意圖。控制的目標(biāo)是實現(xiàn)混壓穩(wěn)定,并能按用戶對熱值的要求通過焦煤和高煤的流量配比,實現(xiàn)熱值自動控制。

        以前的控制系統(tǒng)采用四閥控制方案。前兩道閥門采用單回路壓力調(diào)節(jié)來調(diào)整混合前的壓力穩(wěn)定。后道高煤閥也采用單回路壓力調(diào)節(jié)以保證混合壓力穩(wěn)定,后道焦煤閥對焦煤和高煤的流量進(jìn)行配比調(diào)節(jié),實現(xiàn)對混合煤氣熱值的控制。生產(chǎn)實踐中,焦煤的混合前壓力為20~24kPa,高煤為21~25kPa,而用戶要求的混合壓力則為20±1kPa。但是由于管道中節(jié)流件、取壓部件、大小頭、管道以及閥門翻板的壓力損失,使得管道中的這些沿程阻力和局部阻力之和較大,后兩道閥門的閥前后可調(diào)壓差不足1kPa。而目前國內(nèi)最好的蝶閥能滿足的可調(diào)比約為10:1,即使國外最好的蝶閥可調(diào)比可達(dá)到30:1,但采用四閥方案很難滿足閥門對可調(diào)比的要求,在實際生產(chǎn)過程中,四閥控制方案也根本無法實現(xiàn)。有鑒于此,為降低管道壓力損失,從而實現(xiàn)自動控制,本計控公司大膽采用國內(nèi)尚無任何成功經(jīng)驗的兩閥控制方案,取消前兩道壓力調(diào)節(jié)閥,并選用環(huán)型節(jié)流孔板來降低節(jié)流件上的壓力損失,以提高閥門前后的壓差來實現(xiàn)系統(tǒng)的自動控制方案。考慮到整個系統(tǒng)的安全以及FF現(xiàn)場總線在過程控制領(lǐng)域的優(yōu)勢,我們選用美國Smar公司的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)——System302。



        三 控制系統(tǒng)硬件配置

        本系統(tǒng)由單操作站作為HMI(人機(jī)接口),PCI卡作為操作站SCADA的接口。考慮到煤氣混合站的安全要求而選用了總線安全柵SB-302,同時為了便于總線的數(shù)字信號與普通模擬信號間的轉(zhuǎn)換和采集,采用Smar公司的帶有萬能現(xiàn)場總線接口模塊的PLC 產(chǎn)品LC-700。總線采用的是適合熱工過程自動化的H1低速總線,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洳捎玫氖禽^為安全可靠的樹型結(jié)構(gòu),整個控制系統(tǒng)硬件配置如圖2所示。


        每個總線可掛4臺安全柵,每個安全柵后可掛3~4臺變送器或閥門定位器,較DCS系統(tǒng)節(jié)省70%電纜,這對于像控制室距現(xiàn)場遠(yuǎn)達(dá)2km的工程(如我公司四混、三混)確有明顯節(jié)省材料和施工費用的效益。

        控制和計算功能分布在變送器和閥門定位器中,系統(tǒng)硬件簡潔,沒有儀表盤柜,少量硬件僅布置在操作臺下,節(jié)省了控制室面積。由于是總線系統(tǒng),布線極少且簡單。

        四 系統(tǒng)控制策略


        系統(tǒng)控制策略如圖3所示,圖中虛線框是物理的現(xiàn)場總線設(shè)備,實線框是下裝的軟件功能塊,設(shè)備間聯(lián)線表示通過現(xiàn)場總線的通信。這是一個壓力、流量串級調(diào)節(jié)和熱值配比調(diào)節(jié)系統(tǒng),而且兩者間要實現(xiàn)零耦合,互不影響。這種控制完全分散的模式被稱為“雞腦神經(jīng)”網(wǎng)絡(luò),是一種高可靠的自控模式。目前國內(nèi)像武鋼這樣的工況,每小時用量達(dá)5~10萬立方米的大型混合站,尚無成功的兩閥控制方案,寶鋼采用的是四閥分層調(diào)節(jié)。我們的控制方案關(guān)鍵在于首先通過熱值配比在計算塊中運算來避免流量的大幅波動,其次是采用了動態(tài)交叉限幅輸出選擇模塊,通過它來減小壓力和流量調(diào)節(jié)中帶來的相互間大的干擾,避免系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩。控制策略是實現(xiàn)系統(tǒng)自動控制的基礎(chǔ),同時它要保證把調(diào)節(jié)輸出信號間的干擾減小到最小,然后是通過參數(shù)的整定來避免調(diào)節(jié)信號間的耦合,使自動調(diào)節(jié)達(dá)到較好的品質(zhì)。

        五 工程調(diào)試中的問題和解決方法

        1. 系統(tǒng)的互可操作
        工程中實現(xiàn)了FF現(xiàn)場總線下System302與Fisher閥門定位器的互可操作。由于工程設(shè)計者選用了支持基金會總線協(xié)議的Fisher數(shù)字閥門定位器,這樣就存在一個System302與Fisher閥門定位器之間互可操作的問題。

        互可操作是現(xiàn)場總線技術(shù)的重要特點之一。它包括兩方面的的含義:(1)設(shè)備的可互換性,指對于具有同一功能但來自不同廠家的設(shè)備可以實現(xiàn)互換;(2)設(shè)備的可互操作性,指不同廠家的設(shè)備可以實現(xiàn)互相通信,正確理解和交換數(shù)據(jù)的含義,完成系統(tǒng)所要求的功能。

        FF 現(xiàn)場總線實現(xiàn)互可操作性有兩大關(guān)鍵技術(shù):功能塊和設(shè)備描述(DD)。

        完成互可操作的具體步驟如下:

        (1)安裝DD(設(shè)備描述文件)
        由現(xiàn)場總線基金會定義的設(shè)備描述的路徑結(jié)構(gòu)如下:
        ...\xxxxx\yyy\rrddvv.eee
        其中:...\是主機(jī)系統(tǒng)所執(zhí)行的訪問DD結(jié)構(gòu)的路徑;
        xxxxx是由現(xiàn)場總線基金會所確定的制造商識別號;
        yyy是制造商定義的設(shè)備型號;
        rr是制造商定義的設(shè)備版本號;
        dd是由制造商確定的其設(shè)備所用設(shè)備描述(DD)的版本號;
        vv是由制造商確定的其設(shè)備所用設(shè)備描述(DD)或通用文件(CFF)版本號;
        eee是文件的的擴(kuò)展名。
        把Fisher的DD 拷貝到系統(tǒng)路徑下即可。

        (2)完成系統(tǒng)配置
        在070101.cff中加入:
        MaximumNumber of linkage objects=50
        MaximumNumber of linkage objects=2
        在Standard.ini中加入:
        005100 fisher
        [005100 device by code ]:fisher device types
        5400=DVC.5000f
        005100 5400 07 01 80020310=RES
        005100 5400 07 01 80020530=TRD
        005100 5400 07 01 800201F0=AO
        005100 5400 07 01 800202B0=PID

        做完以上的工作,經(jīng)過對功能塊間的數(shù)值傳遞測試和功能測試,就基本完成了Fisher閥門與Smar控制系統(tǒng)的互可操作。

        2. 提高了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)響應(yīng)時間
        系統(tǒng)共有設(shè)備16臺,掛在兩條總線上。調(diào)試中發(fā)現(xiàn),理論上一條總線最多可掛16臺設(shè)備,但在實際中,由于策略復(fù)雜或總線上鏈接通信多,都可能導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)響應(yīng)較慢的問題。系統(tǒng)組態(tài)軟件SYSCON可顯示總線掃描的宏周期(Macro-cycle),即所有功能塊和鏈接通信執(zhí)行一次的時間,以500ms以下為宜。實際中使用了兩條總線,把相互關(guān)聯(lián)的設(shè)備置于同一條總線下,其中一條總線掛12臺設(shè)備,另一條掛5臺設(shè)備。若干個宏周期構(gòu)成一個監(jiān)控周期即所有和操作站交換的信息執(zhí)行一次,需要3~5s,完全滿足了生產(chǎn)的要求。(經(jīng)試驗,如16臺設(shè)備同掛在一條總線下,由于控制策略復(fù)雜,在操作站修改一個現(xiàn)場數(shù)據(jù)大約長達(dá)30s才能完成,顯然太慢。)

        3. 系統(tǒng)參數(shù)的整定
        系統(tǒng)投運開始階段,出現(xiàn)了閥門無法穩(wěn)定,有大約10%的來回波動,自動投運時系統(tǒng)穩(wěn)定性差,準(zhǔn)確性不好的問題。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)造成問題的原因為:(1)閥門本身的PID與系統(tǒng)PID作用迭加后造成了閥門的振蕩;(2)流量的濾波時間較短,是系統(tǒng)的穩(wěn)定性差的一個原因;(3)流量和壓力之間有一定的耦合使得系統(tǒng)振蕩;(4)用戶不穩(wěn)定,系統(tǒng)的擾動大;(5)加壓機(jī)的出口壓力變化較大,即閥前壓力波動大。

        針對這些問題,從系統(tǒng)的角度綜合考慮穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性、快速性來整定系統(tǒng)的參數(shù),做了以下的工作:(1)把閥門本身的PID整定至最佳,力求穩(wěn)定不振蕩,適當(dāng)放棄快速性;(2)盡可能加長流量的濾波時間,以求得系統(tǒng)的穩(wěn)定;(3)壓力調(diào)節(jié)回路和流量配比調(diào)節(jié)回路的PID參數(shù)整定應(yīng)考慮被調(diào)對象的流程時間,通過整定時間常數(shù)來實現(xiàn)調(diào)節(jié)作用間的零耦合。

        通過這樣一番整定,系統(tǒng)取得了非常好的效果。混壓穩(wěn)定在設(shè)定值的±0.3kPa,流量配比誤差為±500m3。

        六 基金會現(xiàn)場總線技術(shù)的優(yōu)越性

        現(xiàn)場總線技術(shù)促使現(xiàn)場設(shè)備向數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展,數(shù)字化和開放性是各種現(xiàn)場總線的基本特點。而現(xiàn)場設(shè)備的智能化,現(xiàn)場設(shè)備豐富的信息則是FF現(xiàn)場總線技術(shù)對比DCS/PLC的遠(yuǎn)程I/O及其他類型現(xiàn)場總線的突出優(yōu)勢。而這些優(yōu)點又可通過“功能塊參數(shù)”來理解。FF現(xiàn)場總線的幾十個功能塊可分為3類(如表所示)。


        每個功能塊有幾十個參數(shù),所謂豐富的現(xiàn)場設(shè)備信息均在其中。按用途又可把功能塊參數(shù)分成系統(tǒng)用,過程變量、標(biāo)定調(diào)整用,診斷報警、管理記錄用,于是在DCS概念的操作站和工程師站的原有功能上又增加了對現(xiàn)場設(shè)備管理的功能。

        基金會現(xiàn)場總線過程變量參數(shù)由“數(shù)值”和“狀態(tài)”兩部分構(gòu)成,其狀態(tài)表達(dá)數(shù)值是:“好”、“壞”、“不確定”和“未使用”;如果是壞,則系統(tǒng)不予采用該數(shù)值并采取措施,如自動轉(zhuǎn)手動、報警等。而且每種狀態(tài)還細(xì)分為若干子狀態(tài),如傳感器故障、超越量程、通信錯誤、組態(tài)錯誤等。這事實上是將系統(tǒng)置于連續(xù)的自診斷狀態(tài)下,將減少停車檢查時間和維護(hù)量,提高系統(tǒng)可靠性。

        又如閥門定位器的功能塊參數(shù)中包括了實際閥位,在操作站上很容易同時看到設(shè)定和實際閥位,而在DCS系統(tǒng)則要增加一根電纜和一個I/O點才行。

        閥門定位器的功能塊參數(shù)中還包括了閥位小閉環(huán)的調(diào)節(jié)參數(shù)(P,I),這樣在操作站上就可以將閥門本身品質(zhì)調(diào)好。

        閥門定位器的功能塊參數(shù)中還包括特性選擇、自動標(biāo)定等,這給系統(tǒng)調(diào)試和運行帶來很大方便。

        電容式壓力變送器中傳感器的電

         
         
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